時間:2023-03-29 09:24:36
序論:在您撰寫鋼廠安全論文時,參考他人的優秀作品可以開闊視野,小編為您整理的7篇范文,希望這些建議能夠激發您的創作熱情,引導您走向新的創作高度。
【關鍵詞】輕鋼廠房,質量通病,防治
中圖分類號: TU6 文獻標識碼: A
一、前言
由于國民經濟的不斷開展,在工程建設過程中,輕鋼廠房的完善越來越快,因此,在輕鋼廠房從根底施工到后續的裝置等工序中,應在每個施工段上的各個施工過程中進行細致的操控,技能的提升也對輕鋼廠房的施工質量提出了更高的需求。
二、輕鋼廠房在施工過程中常見的質量通病
1、施工技巧問題
鋼結構廠房的施工技巧主要是指施工方法是否正確,方案是否合理、流程是否規范、工藝是否科學等,在施工中這些因素都會影響到鋼結構廠房的質量,有些施工單位不注重對施工方案和施工工藝的修改,還是以傳統的方式進行施工,引發施工質量較差、施工效率較低的現象,同時增加的勞動力和材料成本的支出,既沒有強化主體結構還浪費了寶貴的資源,影響了施工進度和經濟效益。
2、安裝問題
鋼結構廠房的安裝問題主要集中在安裝程序和違規操作上,施工中有的安裝企業在安裝鋼架前,把鋼架的支柱一個個接起來,這是非常危險的施工,有的沒有固定主柱就把其它的鋼結構固件進行安裝,施工中還需二次返工,無形中增加了人力和物力的浪費。安裝細節上也要注意,包括:沒擰緊螺絲、焊接不嚴密、標記不清、焊接不除銹等,這些因素都對鋼結構廠房的質量產生影響。
三、輕鋼廠房質量通病的原因
1、地腳錨栓位置偏差、螺桿損壞
首先,在基礎施工過程中,由于地腳錨栓預埋時定位不準確、地腳螺栓固定不牢靠等原因導致地腳螺栓位置偏移較大,其位置超出了’鋼結構工程施工質量驗收規范要求的允許偏差,給后續的鋼結構安裝工序帶來了嚴重的安裝質量問題。
2、構件變形引起的安裝偏差不符合要求
對于跨度或長度較大的鋼梁等橫向構件,由于吊裝前未對構件產生的變形及時校正以及吊裝時選擇吊點位置不當等原因,使構件吊裝時處于變形狀態,安裝后導致構件安裝偏差不符合規范及設計要求。
3、鋼構件防腐涂料涂裝不符合要求
鋼結構涂刷防腐油漆后,未起到防腐保護作用,構件表面產生返銹、流墜、褶皺、裂紋;經漆膜測厚儀檢測,防腐油漆涂層厚度不符合設計和施工規范的要求。
4、鋼結構高強螺栓連接不符合要求
鋼結構螺栓的螺帽擰緊程度不一,同厚度連接件螺桿露出螺母長度不均、孔位偏差時采用氣割或電焊進行擴孔。
5、暗扣式屋面板、固定支架和咬口不符合要求
暗扣式屋面板,固定支架質量差,厚度和強度不符合要求,固定支架漏設,在風力作用下,支架被拉直或拉脫,導致屋面板被掀起。暗扣式屋面板咬口未采用機械咬口,采用人工咬口,咬口不徹底、不連續。
四、輕鋼廠房制作中質量通病的防治
1、鋼結構廠房裝配工序重點與質量控制
鋼結構廠房建設中,裝配環節在裝配工藝中占據了很大的比重,裝配質量的好壞直接關系到建設廠房的質量。其中裝配工序是裝配的重要組成部分,對裝配工序重點進行控制,可以有效地縮短建設周期及其保障質量??蚣苤难b配與質量控制,柱頭柱身與柱腳共同組成了框架柱,通過梁產生的壓力傳遞給柱身,然后傳給柱腳與地基,本工序的施工重點主要進行焊接接頭與厚板的焊接操作。在上端處安置蓋板,使得與柱口平齊,保證與焊接板的接觸面保證良好。保證在承壓拼接的環節中,接觸面是完全接觸。
2、焊接前后問題
焊接過程要充分考慮鋼結構材料以及焊接材料之間的一致性,焊縫處的清潔度,參數選擇合適,使得整個鋼架結構滿足工程力學性能。焊接完成后,需要進行一些機械加工方式,由于鋼結構的零件的技術要求不高,可以采用裝焊胎夾具,通過合適的裝配基準、裝配工藝來完成。同時為了保證良好的力學性能與尺寸要求,可以在裝配過程中最后的一道工序來完成裝焊加工零件的操作,防止出現較大的變形。
3、正確的裝配工藝尺寸
選取合理的尺寸,保證鋼結構的工序尺寸滿足生產需要,使得整個的累積誤差到達最小化的目標。在裝配過程中,按照工藝的設計要求,進行定量的公差尺寸的安排,需要多個零件進行組裝時,組裝完成的構件的整體尺寸必須滿足規定的尺寸要求。
4、焊接處的干凈度
焊接過程要充分考慮焊縫處的清潔度,參數選擇合適,去除掉在焊接處的油脂以及鐵銹等雜物,從而保證焊接質量。
5、定位焊
在焊接過程中利用定位焊進行焊接操作,必須滿足鋼結構材料以及焊接材料之間的一致性,焊接參數的選擇合適,保證焊接質量。不得采用敲擊以及強制裝配的方式應用在重要材料的零件上,任意的在構件上引弧與焊接臨時件是不允許的,嚴格按照定位焊的操作規范進行。
6、胎夾具
在裝配中,使用胎夾具過程中必須能夠是構件能夠安全順利的取出來,保證工作質量及其工作效率。
7、操作規范性
在裝配過程中,按照裝配的工藝要求進行裝配,不能跨工序、省工序的進行裝配,按照技術要求的尺寸進行裝配,操作合理保證質量。
8、鋼結構廠房主體安裝的質量控制
鋼結構廠房因主體構件較多種類相對復雜,在安裝中因尺寸、形狀、重量存在差異,安裝時應針對不同的廠房結構進行合理的計劃,選擇適宜的吊裝方法進行安裝。在安裝過程中要注意鋼柱的吊裝,因鋼柱起主要支撐作用,所以必須要注重精度的準確,吊裝前應在柱腳底部和安裝基礎上做好軸線,并在柱體上標注標高控制點,減小安裝誤差。鋼梁吊裝前要將各段鋼梁進
行預拼裝,保證拼裝順序無誤,并對吊裝完畢的鋼梁進行測量,同時確保鋼粱的垂直、平直、側向彎曲、螺栓的擰緊程度以及摩擦面清理情況符合設計以及施工要求。
9、鋼結構廠房構件連接的質量控制
鋼結構廠房的構件連接主要以構件焊接和螺栓連接兩種方式為主,傳統的方法都是通過高強螺栓進行主次梁的連接。施工中必須做好螺栓連接的質量控制,在普通螺栓連接前一定要對螺栓的質量進行核查,其中包括:出廠證明、質量合格證、檢驗報告、現場復試報告等,如果螺栓的某項技術指標達不到設計要求,則應馬上進行更換,螺栓固定后也要對固定點進行質量抽查,確保栓頭和螺母牢固不偏移。高強螺栓連接構件進要做好摩擦面的加工質量及安裝前的保護,并檢測高強螺栓的抗滑性和穩定性,針對不同批次的高強螺栓,必須嚴把質量關,有必要時還應做軸力試驗,強化高強螺栓安裝時的操作方法、順序、擰實度的檢查,確保高強度螺栓的初擰、復擰、終擰的質量控制。
五、結束語
由于輕鋼廠房在工程建造范疇的廣泛應用,其不足之處也遭到了工程界的廣泛重視,輕鋼廠房廠房的裝置質量問題遭到許多因素的影響,經過施工環節的安全管理,確保了鋼布局廠房的施工的安全可靠,有效地提高了質量以及施工效率。
參考文獻
[1]余紅潮,鋼結構安裝制作的一些通病[R],河南省土木建筑學會2008年學術交流會論文集,2008
[2]李世英,向義,鋼筋工程質量控制要點[R],現代建設工程應用技術學術交流會論文集,2009
論文關鍵詞:再生水管道,管材設計選優,內外壁防腐鋼管,鋼筒混凝土管,玻璃鋼夾砂管
0引言
包頭市河西電廠始建于2005年,屬燃煤火力發電廠。電廠水源由包鋼污水處理中心處理后的再生水供給,是包鋼集團支援市屬企業,推動包頭市節約黃河水、合理利用污水再生資源的舉措。包鋼污水處理中心提供給包頭市河西電廠再生水量為3000m/h,敷設1條管徑為DN900,長度為8900m的再生水管道。
由于再生水處理主體工藝屬混凝、沉淀、過濾和殺菌滅藻,對污水中含鹽成分沒有去除作用,因此再生水腐蝕的因子較多。加之,從包鋼污水處理中心輸送到河西電廠的再生水管道要穿越包蘭鐵路兩處、較長的鐵路棧場一處,穿越公路一處、昆都侖河一處以及大片的耕地。穿越昆都侖河處需要降水施工。按照包鋼已有輸水管道敷設在河流和耕地處多年的實踐證實,采用鋼筋混凝土管道抗震能力差,包頭市屬地震8度設防區,在1996年5月3日地震時,此類管道接口有些漏水。但是采用鋼管,管外壁有腐蝕穿孔的現象。另外,在日常運行中,若發生管道破裂,搶修的混凝土管道施工困難,影響搶修時間。
眾所周知,對于熱力電廠,有效供水是電廠的生命線。為了確保敷設管道供水安全可靠,施工、維護方便,事故時搶修便捷,投資經濟合理,技術先進實用,管道選材尤為重要。我們經過設計選優,進行經濟技術綜合指標的評價,選用玻璃鋼夾砂管道,多年的運行證實,效果很好。該工程于2007年被評為包鋼優秀工程設計三等獎。
1再生水輸水管道的基本情況
包鋼污水處理中心的再生水處理基本工藝為:包鋼廠區合流污水→格柵→預沉→沉淀→過濾→加氯殺菌滅藻→送給用水戶。
包鋼污水處理中心處理水量為8000m/h,其中5000m/h回用到包鋼廠區,3000m/h送給河西電廠。處理后水質指標如表1
表1再生水水質指標
項目
SS(mg/L)
pH
暫硬(dH )
總硬(dH )
油
(mg/L)
Cl (mg/L)
SO (mg/L)
數值
≤20
7.8~8.4
≤14
≤28
≤5
論文關鍵詞:再生水管道,管材設計選優,內外壁防腐鋼管,鋼筒混凝土管,玻璃鋼夾砂管
0引言
包頭市河西電廠始建于2005年,屬燃煤火力發電廠。電廠水源由包鋼污水處理中心處理后的再生水供給,是包鋼集團支援市屬企業,推動包頭市節約黃河水、合理利用污水再生資源的舉措。包鋼污水處理中心提供給包頭市河西電廠再生水量為3000m/h,敷設1條管徑為DN900,長度為8900m的再生水管道。
由于再生水處理主體工藝屬混凝、沉淀、過濾和殺菌滅藻,對污水中含鹽成分沒有去除作用,因此再生水腐蝕的因子較多。加之,從包鋼污水處理中心輸送到河西電廠的再生水管道要穿越包蘭鐵路兩處、較長的鐵路棧場一處,穿越公路一處、昆都侖河一處以及大片的耕地。穿越昆都侖河處需要降水施工。按照包鋼已有輸水管道敷設在河流和耕地處多年的實踐證實,采用鋼筋混凝土管道抗震能力差,包頭市屬地震8度設防區,在1996年5月3日地震時,此類管道接口有些漏水。但是采用鋼管,管外壁有腐蝕穿孔的現象。另外,在日常運行中,若發生管道破裂,搶修的混凝土管道施工困難,影響搶修時間。
眾所周知,對于熱力電廠,有效供水量是電廠的生命線。為了確保敷設管道供水安全可靠,施工、維護方便,事故時搶修便捷,投資經濟合理,技術先進實用,管道選材尤為重要。我們經過設計選優,進行經濟技術綜合指標的評價,選用玻璃鋼夾砂管道,多年的運行證實,效果很好。該工程于2007年被評為包鋼優秀工程設計三等獎。
1再生水輸水管道的基本情況
包鋼污水處理中心的再生水處理基本工藝為:包鋼廠區合流污水→格柵→預沉→沉淀→過濾→加氯殺菌滅藻→送給用水戶。
包鋼污水處理中心處理水量為8000m/h,其中5000m/h回用到包鋼廠區,3000m/h送給河西電廠。處理后水質指標如表1
表1再生水水質指標
項目
SS(mg/L)
pH
暫硬(dH )
總硬(dh )
油(mg/L)
Cl (mg/L)
SO (mg/L)
數值
≤20
7.8~8.4
≤14
≤28
≤5
儀表種類多,數量大,儀表精度高量要求嚴,儀表定貨周期長,到貨晚,施工工期短。本論文起指導作用,熟悉本論文后,可以很大程度縮短調校時間。廣泛應用于鋼廠常見儀表單校的施工。
本論文論述了現場儀表單體調校施工中的壓力及差壓變送器、熱電阻、流量計、液位計、調節閥的調校方法及技術要求。
關鍵詞:儀表單體調校 壓力變送器、差壓變送器、熱電阻、熱電偶、雙金屬溫度計、流量計、液位計、調節閥
Abstract: since fifteen, our company was built in and around the steel instrument engineering dozens, common instruments are: pressure transmitter, differential pressure transmitter, thermal resistance, thermocouple, bimetal thermometer, flowmeter, level meter, control valve. Instrument single adjustment construction technology in the construction process of steel instrument engineering plays a guiding role in the construction of field instruments, and achieved good economic and social benefits.
Instrument types, large quantity, high precision of instrument strict requirements, instrument order cycle length, arrive late, short construction period. In this paper, play the role of guidance, familiar with the paper, can shorten the adjustment time greatly. The construction of common instrument widely used in steel single school.
This paper discusses the calibration method and technical requirement of field instruments monomer adjustable pressure and differential pressure transmitter, the construction of thermal resistance, flow meter, level meter, control valve.
Keywords: single adjustable pressure transmitter, differential pressure transmitter, thermal resistance, thermocouple, bimetal thermometer, flowmeter, level meter, control valve
中圖分類號:TH-3 文獻標識碼:A
一、調校方法
1.1儀表外觀檢查內容及要求如下:
銘牌及實物的型號、規格、材質、測量范圍,刻度盤等,應符合設計要求;
無變形、損傷、油漆脫落,零件丟失等缺陷、外形主要尺寸符合設計要求;
端子、接頭,固定件等應完整,附件齊全,合格證及檢定證書齊備。
儀表調校人員應熟悉儀表使用說明書,并準備必要的調校儀器工具。
1.2儀表校驗調整后符合下列要求:
基本誤差及變差不應超過該儀表精度等級的允許誤差;
儀表零位正確,偏移數值不超過允許誤差的 1/2;
可調節螺絲等可調節螺絲等可調裝置在調校后仍應留有余地;
執行器全行程動作靈活,無卡澀現象;
變送器的恒流性能及靜壓試驗符合說明書要求;
1.3 儀表調校合格后,及時做好狀態標識,并填寫調校記錄,要求數據真實,字跡清晰、工整。
1.4 溫度儀表
1.4.1在易燃、易爆、高壓價質處安裝的溫度計及熱電偶的保護套管應進行液壓強度試驗,試驗壓力為工作壓力的1.5倍。穩壓5分鐘無泄漏為合格。
1.4.2雙金屬溫度計,壓力式溫度計應作示值校驗,校驗不得少于兩點,如兩點中有一點不合格,則應作 4 個刻度點校驗,如仍有不合格點,則作不合格處理。工藝有特別要求的溫度計,應作 4 個刻度點校驗。
1.4.3熱電偶,電阻溫度計首先檢查熱電偶、熱電阻是否有開路或短路現象。然后用恒溫箱加熱至不同溫度點5點,根據不同分度號,查溫度對照表,用精密數字萬用表測量輸出值是否正確。注意熱電偶調試時冷端要插入冰水中,既置0℃溫度
1.4.4熱電阻的分度允許誤差應符合表1的規定
表1:熱電阻校驗允許誤差
1.4.5熱電偶的檢定點及分度允許誤差應符合表2的規定
表2熱電偶的檢定點及允許誤差
1.5 電動調節閥
1.5.1 調節閥出庫后,應核對調節閥銘牌的內容是否符合設計要求,同時檢查各部件有無損壞,閥芯、閥體有無銹蝕以及規格、尺寸、材質等是否符合設計要求。
1.5.2首先接上220VAC 工作電源,由信號發生器輸入4~20mADC 電流,閥位開度與之線性對應0%~100%,同時閥位反饋電流線性對應4~20mADC 電流輸出,若開度對應超差,則調整控制板上的“調零”及“調滿”電位器,而反饋超差可調節反饋板上“調零”及“調滿”電位器。如果穩定性不符合要求,可調節“靈敏度”電位器。同時觀察其機械性能是否良好,如有問題與機械人員聯系,調整閥體使其靈活開閉。
1.6 壓力及差壓變送器的校驗
1.6.1 壓力及差壓儀表的精度校驗應按其測量范圍采用以下信號源和校驗設備進行。
1.6.2壓力變送器校驗按增大或減少方向施加壓力信號、壓力儀表指示值的基本誤差和變差不得超過儀表精度要求的允許誤差;指針的上升與下降應正穩,無遲滯、卡澀現象。校驗點在刻度范圍內均勻選取,一般為5點。
1.6.3差壓變送器校驗時,按照校驗接線圖(圖1)進行零點調校:在ΔP=0 時,調整調零螺絲,使輸出電流為4mADC,向正壓室加入ΔP,使輸出電流滿量程為20mADC,然后去除壓力,觀察儀表回零情況,反復幾次,使零點穩定。測量范圍的調整:緩慢加入壓力信號到滿量程,觀察輸出電流。調整量程微調螺絲,使得在規定量程下輸出為20mADC。調整好量程后將輸入差壓信號分為5等分,對儀表進行基本精度的校驗。(智能變送器可用智能終端校驗)。
圖1接線圖
1.6.4 壓力表校驗合格后應加鉛封,并貼合格證。
1.7 流量儀表的調校
1.7.1 橢圓齒輪流量計、電磁流量計、渦輪流量計、轉子流量計等流量儀表有出廠合格證及校驗合格報告,且報告在有效期間內可不進行精度校驗。但應通電或通氣檢查各部件是否工作正常。電運傳與氣遠傳轉換器應作模擬校驗。
1.7.2 氣動遠傳,電動遠傳及機械指示型轉子流量計可推動轉子上升或下降,指示變化方向與轉子方向一致,且輸出值應與指示值一致。
1.7.3 水流量檢測用電磁流量計的調試。首先檢查傳感器是否正確接地。提供220VAC 工作電源,檢查管徑、勵磁電流、量程、傳感器系數等參數設置是否正確。然后與工藝聯系使管道內充滿靜止介質,進行零點標定,使轉換器瞬時流量顯示為零,同時電流輸出為4mADC。必要時可復位積算器。如有問題,可通過面板編程鍵進行修改、調整。
1.7.4氣體流量檢測用節流裝置也稱流量孔板,其配合差壓變送器使用。首先檢查孔板與變送器量程是否相符。智能變送器用智能終端使其電流輸出開方,開方后的電流就與設置流量量程線性對應。
二、 安全措施
2.1 進行安全技術交底,針對施工中安全隱患制定響應的防范措施。
2.2 每天班前會要針對當天的作業內容,講解安全防范措施。
2.3 班組設兼職安全員,負責督促、檢查有關安全注意事項,對違反安全操作規程的人員,有權下令停工。
2.4 進入施工現場要佩帶齊各種勞保用品(安全帽、安全帶、工作鞋、防護鏡等)。
摘要:人才是企業最大的財富,培訓是獲得優秀人才的重要途徑,只有不斷創新培訓工作,加大培訓考核力度,才能提高職工隊伍素質,促進企業人才的成長。
關鍵詞:培訓考核創新培養人才
人才是企業最大的財富,培訓是獲得優秀人才的重要途徑。只有不斷創新培訓工作,改善人才運行機制,才能跟進培訓事業的發展,促進企業人才的成長,激發人力資源的效能和創新能力,強化職工學習新知識的能力、充分發揮職工的潛能,達到全面提高職工隊伍素質的目的。
1創新培訓形式,不拘一格,為企業發展培養人才
第一對技術工人開展高技能人才培訓和崗位交叉培訓。隨著企業經營機制的改革,人員精簡、崗位調整、和生產任務的不斷加大,提高勞動生產率成為必然。因此,應引導技術工人向一專多能發展。培訓部門想方設法為職工一專多能創造條件,加大培訓力度,開展開展高技能人才培訓和崗位交叉培訓。為提高關鍵崗位技術工人的技能水平和培訓效果,煉鋼廠聘請職教中心專職教師與廠技術專家組成師資隊伍,對生產關鍵崗位骨干進行理論聯系實際的培訓。這種培訓模式采取AB班重復教學方式,職工可以利用業余時間進行培訓,解決了生產、學習兩不誤的工學矛盾。
第二以職業技能鑒定為手段,強化生產操作崗位培訓。2009年煉鋼廠開展了7個工種400多人的職業技能鑒定。為達到公司提出的以鑒定促進培訓工作的目的,廠培訓部門利用職教中心和廠內的教育資源開展鑒定前的職業技能培訓。培訓以職業技能鑒定教材為依據,實行培訓合格證制度,只有培訓學員按規定課時完成培訓,通過培訓考核,取得相應級別的培訓合格證后。才能參加公司舉辦的職業技能鑒定考試。
第三對新上項目技術工人的培訓采取內培和外培相結合的培訓形式。在新上煉鋼工程項目時,煉鋼廠組織了70人的培訓隊伍赴包鋼、太鋼學習,參加培訓人員全部是生產線上的骨干和技術精英,臨行前先在廠內進行基礎理論、安全、行為規范等內容的培訓,讓他們對新上項目有一個全面的了解,經過討論,制定詳細的培訓大綱,分段培訓計劃、學習要求及考核標準,把外出培訓與廠內部培訓融為一體。經過兩個多月的實地崗位培訓,培訓結束每個職工都通過了考試考核。因此,回來后馬上能在本廠的生產線上上崗操作,保證了新項目的順利投產。
第四“借用外腦”增強企業培訓實力。為了盡快提高職工技能水平,適應生產需要,確保新設備正常運行。煉鋼廠認真抓好職工的學習培訓,邀請生產廠家的專業人員到廠,對車間的技術骨干進行培訓,選送技術人員外出參觀考察學習。無論在廠內或外出學習的人員,回來后車間組織他們將所學的知識傳授給其它職工。依靠這些骨干先學后傳,使更多的職工在較短時間,掌握新技術、新設備的相關知識,有利于培養大批技術精湛、技能高超的復合型工人。
第五“一問一答學習提綱下載法”,培訓組織者不再需要把受訓者集中起來,而是把要學習的內容分解成一問一答學習材料,定期通過微機局域網或下發書面學習材料的形式直接介紹到培訓對象的桌面,由學員自學,輔以階段性的學習效果檢驗和評估手段,以實現培訓目標。
2以理論、實踐考核相結合為形式,促進考核創新
職工培訓是企業賴以生存的資本,培訓考核是對職工進行的培訓學習后的考核,目的是檢驗職工是否掌握培訓要求。只有強化培訓考核,才能提高工素質,促進企業發展。
2.1強化培訓考核與評價,加大獎懲力度
為搞好培訓考核與評價,煉鋼廠加強對職工培訓工作的領導,建立健全培訓組織體系,成立培訓工作領導小組和工人考核領導小組。針對各車間對培訓認識高度的不同,制定措施,嚴格管理,加大對職工培訓的考核力度??己艘詫嵭?、有作為和工作業績為第一尺度,杜絕一切形式化,車間將技能考核當作職工業績考核的重點來抓,與外出培訓、職工轉崗、崗效工資的分配嚴格掛鉤,使技能考核成為衡量職工先進與落后的重要標尺,增強了職工的危機感、緊迫感和競爭意識,加快了職工“學、幫、趕”的步伐。同時根據不同崗位的具體情況,制訂出詳細、具體、操作性強的培訓考核方案和客觀具體的考核標準,將考試結果與利益掛鉤,扣罰一定比例的獎金,還要進行強化培訓,加大培訓的獎懲激勵力度。
2.2實施培訓考核,提高職工素質
一直走在高科技前沿的煉鋼廠計控車間實施的考核結果與獎金掛鉤的方式取得了明顯的效果,目前已在全廠普遍推廣。該車間負責全廠自控、電氣、網絡設備等的維護保養工作,是集研發設計生產服務于一體的綜合性車間,現已發展成一支擁有高素質、高水平人才的職工隊伍,具有大專以上學歷的人員54人,占車間職工總數的70%。其中:工程師7人,助理工程師18人,技師6人。
隨著煉鋼廠自動化設備日益增多,技術含量相對較高,但對技術職工的考核問題,由于不好量化,一直以來沒能體現出對職工技術含量的考核。為加快PC維護工和電工的技術融合,調動職工學技術、鉆業務的積極性,計控車間率先推行技術考核,引入競爭機制。結合實際,制定了一套操作便捷、方法科學、內容詳細的技術考核制度,每半年對職工進行一次全面的技術考核,將職工的技術考核成績作為計發獎金的依據??己藢嵭欣碚摗嵺`與綜合評議相結合的方法,考核內容主要包括對故障的判斷能力、檢修能力、檢修質量、檢修速度、檢修記錄、檢修匯報以及安全現場涉及問題等,考核采用百分制,理論占總成績的35%,實際操作占35%,職工平時的工作表現及班組綜合評議占30%。每次考試,由車間統一出題,集中考試,嚴格監考,統一判卷,為了將職工培養成三電一體的多面手,每次考試都將計算機、儀表、電氣知識按比例加在每個工種的考題當中,使職工能夠掌握全面的技能知識。
1999年11月,國家經濟貿易委員會、國家質量技術監督局和中國質量管理協會聯合舉辦的全國推行全面質量管理二十周年大會在北京拉開了帷幕,來自美國、日本、臺灣、香港等國家和地區及全國管理界、學術界、企業界質量戰線的學者、專家和全國著名大企業的高層領導和各部委省市的質量負責人云集在首都,這是一次規模宏大的中國質量管理學術盛會。
經貿委和國家質量技術監督局與中國質量管理協會的專家領導等出席了會議,曾進康,作為攀枝花市攀鋼(集團)公司質量管理處宣傳部長、中華國際英才研究院、中國管理科學院和當代改革發展理論研究中心特邀研究員、中國質量管理協會高級會員撰寫的全面《推進質量戰略增強國際競爭力》論文應邀到會宣讀論文,獲得了發表成果優秀論文獎。他撰寫的《實施質量發展戰略迎接二十一世紀》論文應邀參加了國際質量大會交流經驗,其中《實施科教興國戰略振興大型企業集團》榮獲中國改革實踐與社會經濟形勢優秀社科成果二等獎;《實施名牌戰略促進企業發展》論文特邀參加中國二十一世紀科技戰略研討會并在會上宣讀學術論文。同時,在四川省“世紀之交質量經營戰略”學術年會上,他撰寫的《推進質量戰略迎接新的世紀》、《推進質量整體優化向管理科學邁進》和《走質量效益型道路迎接質量世紀的到來》論文分別榮獲優秀論文一等獎、二等獎、三等獎。二000年十月十八日,他作為攀鋼(集團) 冶金材料有限責任公司技術質量部副經理,又應中國質量管理協會邀請,赴北京釣魚臺國賓館參加2000年中國企業質量高層論壇交流,并榮獲高層質量論壇優秀論文獎。2001年榮獲中國質量管理協會學術年會優秀論文獎。他負責公司貫標工作,公司于2002年6月通過ISO9001:2000版國際質量體系認證,為提高企業管理水平,增強國內外市場競爭力做出了積極的貢獻。為此,2002年12月18日公司特為技術質量部記集體一等功。
上篇:情系質量
1985年7月,他畢業分配到了攀鋼設計院冶煉室。同年12月他主動要求調到煉鋼廠基層鍛煉。先后在提釩車間、鑄錠車間、整模車間歷經鍛煉的他深深地感受到必須要加強質量控制和質量監督,才能減少損失。于是,他向車間和廠里建議成立了《提高軍工鋼煉成率》、《提高重軌煉成率》、《提高轉爐鋼水質量》和《減少非計劃鋼》等4項質量管理課題,得到了廠和公司質量管理處的批準認可。從此,曾進康開始在煉鋼檢查站和車間技術組、生產現場收集第一手材料,分析研究有關數據資料,并與技術組有關人員的共同努力,在一年多時間里完成了這項質量管理成果,創價值200多萬元,受到公司獎勵。他實干勤奮的工作作風也受到了領導和同事的信任和肯定。
公司第一次煉鋼技術狀元考試,煉鋼廠培訓科和技術科將出題的任務交給了身為煉鋼技術員的曾進康。他知道,出的技術狀元考題既要考出理論水平,又要考出實際操作水平。經過幾天的努力,交出了一式三套煉鋼技術狀元試題及參考答案,得到了廠主管專家的充分肯定。1987年,他參加完煉鋼廠舉行質量管理知識培訓班后,又參加了全國首次《全面質量管理基本知識》統考,取得了98分的好成績,為單位贏得了榮譽。
1987年11月,曾進康調到公司質量管理處質量管理科工作。第一天,科長周學信就交給他《質量管理》、(著名質量專家朱蘭博士著)、《質量管理技術咨詢講義》和《鋼鐵企業質量管理》三本書,并明確要求必須“吃透”。同時,將燒結、煉鐵、煉鋼、軌梁、氧氣廠、耐火廠、密地機修廠、金江機修廠等單位質量管理的協調、監督、管理重擔交給了他。不久,他又擔起了工序控制組的任務,負責建立攀鋼的工序控制管理制度。
為了進一步提高知識水平,工作能力, 曾進康于1989年8月考上全國首屆大專起點的本科班四川師范大學政教系經濟管理專業,1991年畢業。隨后又參加了中央黨校政法專業本科學習并以優異的成績畢業。為了不辜負母親的囑咐,他苦苦探索,不斷地追求,在工作中取得了領導的信任和同志們的支持。原攀鋼經濟研究所編輯部主任,現攀宏公司黨委書記賈淵說: “他能取得今天的成就還是因為‘勤奮?熱愛?執著’”。1992年10月他帶著撰寫的《強化全面質量管理推進企業管理現代化》經驗成果和研究論文參加了在深圳召開的中國質量管理大會交流經驗。并被1992年第12期《世界標準化與質量管理》雜志刊載,為攀鋼贏得了榮譽。
中篇:心系質量
1993年1月,攀鋼集團公司機關改革,企管處質管科又再度成建制劃到質管處。 處領導要他負責公司國際標準貫徹的試點工作和綜合管理工作。他寫的《加強質量管理增強競爭能力》論文受到洪及鄙常務總經理的肯定和贊譽。攀鋼(集團)公司第一次參加了中國質量高層論壇交流經驗。并編入《質量興國與名牌戰略》學術專著。他執筆完成的《要走質量興國的企業振興之路》發表在中國科協主辦的《中外管理》雜志上。
人的一生機遇很多,他抓住了它,這是幸運的。
早在1993年他就負責主研《大型企業集團質量發展戰略研究》科研課題。在質量管理工作中,他到各廠(礦)單位進行了大量的調查,發現質量管理和質量保證工作在戰略上還必須加大力度,以跟蹤世界各國大企業和跨國公司質量發展動向,制定策略,振興大型企業這一問題。查閱了1980年以來攀鋼生產、科技、質量等方面的大量資料,發現不少企業有“注重當前利益,忽視長期效益;注重生產管理,忽視質量控制;注重現場控制,忽視戰略管理”等偏頗認識和管理問題。這樣下去,不僅造成產品質量難以提高,而且給企業造成不必要的損失。
曾進康把這些問題向領導作了匯報,很快得到了認可。在質量管理和質量監督工作中,他勤墾務實地工作,得到了領導的肯定和信任。
功夫不負苦心人,曾進康負責主研的《大型企業集團質量發展戰略研究》科研成果,在課題組全體人員的齊心努力下,經過18個月時間攻下了這個課題,創直接經濟價值1960萬元。并于1994年12月在成都通過四川省科技成果鑒定。1995年獲四川冶金科技進步三等獎、四川省政府科技進步三等獎、1996年榮獲中國“八?五”優秀科學技術成果。
下篇: 生系質量
幾度春秋時光飛逝。曾進康撰寫的《抓質量促管理創名牌是企業振興之路》等48篇論文分別刊登在國家科技部、國家質量技術監督局及中國科學院等主辦的十幾種國家級雜志上,為公司贏得了良好信譽,并受到全國企業界、管理界專家人士的廣泛關注; 8項管理成果和研究論文分別獲四川省質量管理協會、四川省企業管理協會、四川省科學技術協會、四川省企業文化學會、四川省社會科學院和中國質量管理協會優秀科研成果和優秀社會科學成果及優秀論文(著)一等獎、二等獎、三等獎;《強化質量戰略增強國際競爭》和《貫徹國際管理標準迎接質量體系認證》等多篇論文收錄在中國科學院、中國工程院主編的《中國科學技術文庫》、《跨越世紀的通行證━━中國企業成功實施ISO9000認證范例》(曾進康擔任該書編委)、《世紀文典》 和《奔向2000年━━中國兩個文明建設成果薈萃》等專著中。其中他撰寫的《實施質量發展戰略迎接二十一世紀》論文應邀參加了世界質量大會交流,從而進一步增強了攀鋼公司在國內外的影響力;在公司有關處室和攀鋼集團公司質管處黨政工領導的熱心指導和大力相助下,同時編著了《興旺之路》、《崛起之路》和《振興之路》三本專著。
曾進康先后多年在單位榮立一等功并獲先進生產工作者稱號。由于在質量管理工作中取得了一定成效和進步,被中國質量管理協會、當代改革發展理論研究中心和中華國際英才研究院審定聘為高級會員、特邀研究員和兼職研究員,同時,在質量科研工作中做出重大貢獻,受到省政府表彰。
談到自己的進步,他說:“如果沒有各級組織的關心、領導的支持和同志們的幫助, 我是不會成功的,更談不上出什么成果”。
1997年7月8日,曾進康被任命為攀鋼(集團)公司質量管理處黨委宣傳部副部長,深感自己身上擔子更重了,壓力更大了……。
質量攻關工作猶如一座高山,上去,將會有另外一片天。
1998年5月21日,歷經三年在18名質量管理和科技管理人員與有關專家共同努力, 特別是在處領導的主持和指導下,曾進康負責主研的《攀鋼(集團)公司質量管理國際化戰略研究與實踐》科研課題通過公司技術鑒定,創直接經濟效益6196萬元,攀鋼(集團)公司馬家源副總經理和羅澤中總經理在鑒定會上指出:像這樣的研究成果,在攀鋼還是第一次見到。 課題組做了大量的工作,取得了較好成效。同時,也還存在一些不足和問題,需要進一步修訂、完善。以參加四川省科技成果鑒定。與會專家肯定了質管處負責的這項科研成果,也提出了許多寶貴意見。為此,他按照專家和領導的鑒定意見進行了修改和完善,經過一年的運行實施, 于1999年5月通過了四川省重大科技成果鑒定,處于國內領先水平,并榮獲四川省冶金科技進步獎。
1998年,曾進康主持宣傳部工作,在處黨政工領導的大力支持和指導下,質量管理處宣傳工作、法制建設工作、思想政治工作研究(企業文化建設)分別榮獲公司先進單位。曾進康策劃的“抓質量、促管理、創名牌、拓市場、爭效益”的質量方案,現正在組織實施,以報刊臺全面推進,在企業營造一個抓質量的氛圍,形成宣傳聲勢,以加強質量管理,提高工作質量、產品質量。
為了在這個新起點上更好地開展工作,他又積極進行思想政治工作和精神文明建設研究,撰寫了《加強思想政治工作推進企業不斷發展》研究成果和經驗論文,榮獲公司優秀論文。同時,研究完成的《推進質量戰略增強國際競爭力》和《實施質量發展戰略迎接二十一世紀》成果分別榮獲攀枝花市、四川省及全國優秀學術論文、優秀社會科學成果一等獎、二等獎、三等獎。
幾年來,曾進康撰寫了多篇研究論文和經驗文章,并陸續在國家級報刊上發表.進一步塑造了攀鋼(集團)公司的良好形象,增強了企業的信譽。因他在質量管理工作中取得的突出成績,2000年被攀鋼(集團)公司質量管理處榮記特等功一次。
曾進康于2001年7月制定了《關于2000版貫標認證工作實施安排意見》,并全面負責組織實施。攀鋼集團公司總經理、攀鋼冶金材料有限責任公司董事長羅澤中在2001年公司現場辦公會上要求,攀鋼冶金材料有限責任公司要加強貫標實施工作,通過國際質量體系認證,提高企業管理水平,增強公司市場競爭力。為此,歷時兩年,先后按1994版修訂完成了A版和B版質量體系文件,并于2001年11月按2000版標準完成了C版《質量手冊》、《程序文件》、《質量記錄》和《作業文件》等質量體系文件。全公司認真實施,從嚴考核,貫標工作取得了突破性進展,成為攀鋼集團公司本部第一家通過ISO9001:2000質量認證的企業。
從2002年、2003年直到2004年處,曾進康先后三次跟公司領導進行“關于開展質量、環境和職業健康安全一體化管理”的專題匯報,2004年元月8日,攀鋼冶金材料有限責任公司現任總經理龍遠才審時度勢、果斷作出決策:公司要全面貫徹實施ISO9001、ISO14001和OHSAS18001質量、環境和職業健康安全管理一體化體系,推進企業管理整體優化,提升公司的核心競爭力。攀鋼冶金材料有限責任公司歷經一年的艱辛努力,特別是在公司總經理龍遠才和黨委書記謝茂兵的大力支持下,曾進康與總工程師胡世紅反復研究、積極推進,總經理親自檢查、指導工作,公司于2004年12月15日順利通過中國質量認證中心現場審核,成為攀枝花市第一家、國內同行領先通過質量、環境和職業健康安全一體化認證的企業,成為世界級合格供應商。標志著攀鋼冶金材料有限責任公司企業管理水平已經實現了一個新的跨越,是公司發展史上的一個里程碑。
曾進康作為企業發展部副經理(公司綜合管理體系推進辦主任)與技術質量部門、環境和職業健康安全管理部門、設備計量能源管理部門及其人力資源管理部門等各有關職能部室和分公司負責人多次進行協商并負責主編《管理手冊》、《程序文件》和《作業文件》,修訂完成《管理標準》《產品標準》《工作(作業)標準》和《法律法規》等作業文件。幾年來,曾進康潛心學習、研究,自己買了幾千元的書,經歷了一個又一個不眠之夜,犧牲了許許多多的周末休息時間。國內推進“質量、環境和職業健康安全”一體化整合認證的企業,幾乎都有權威并獨立的企管部、推進辦、體系部等主管部門,并有強有力的政策支持,在我們公司,雖然,黨政工領導高度重視,但卻存在不少難題。推進辦的同志克服了許多令人難以想象的困難和阻力,他們忍辱負重,艱辛努力,開拓奮進,終于在公司領導的大力支持下,取得了今天的成效。然而,針對當前存在的一些不良傾向和偏頗認識,由于這些“思想不統一,認識不一致”的觀念,導致體系推進工作的許多障礙。為此,公司綜合管理體系推進辦專門征求了有關單位的意見,并提出了《關于冶材公司一體化管理認證方案的報告》。2004年8月16日公司總經理龍遠才明確批示:按第一方案組織實施,公司營造良好氛圍,創造條件,科學合理配置資源,加快工作進程,確保質量、環境和職業健康安全一體化體系有效運行,盡快通過國家審核認證,以提高企業信譽,增強競爭能力。
為了進一步推進一體化工作,針對存在的問題,公司綜合管理體系推進辦于2004年2月16日專門給公司決策層提出了《關于管理績效考核標準的建議》,并在2004年4月5日起草了“關于征求《績效管理控制程序》意見的請示”。2004年4月9日給總經理作了《關于公司一體化體系有效運行涉及關鍵問題的專題匯報》。同時,公司為了全面推進質量、環境和職業健康安全三大體系管理,確保公司綜合管理體系一體化工作的順利完成,增強干部職工責任意識,進一步規范運作,提高管理水平,迎接國家認證,以增強企業競爭力。曾進康專門起草了《攀鋼冶材公司綜合管理體系一體化質量責任制》管理規定,并廣泛征求各單位和公司領導的意見,得到大家認可,達成了共識。同時,為了加強一體化的研究和推進實施工作,公司于2004年5月21日印發了“關于征求一體化論文的通知”,公司總經理龍遠才明確批示:這是檢驗,請組織好!曾進康帶頭撰寫并在《冶金標準化與質量》、《世界標準化與質量》、《中國黨政干部論壇》、《高科技與產業化》等國家權威雜志上,其中《優化管理 強化創新 追求卓越》《優化管理、追求卓越、再鑄輝煌》和《知難而上 求真務實 敢于創新》分別被由中央黨校主辦的《中國黨政干部論壇》和中國人民大學書報資料中心主辦的《管理科學》〈〈高科技與產業化》權威雜志刊登和轉載,受到國內企業界、管理界、科學界的普遍關注和高度贊譽。針對一體化管理體系的貫徹實施,首先必須認清時代形勢,增強質量緊迫感是促進企業發展,推進管理現代化的基本前提;其次,加強系統管理,促進一體化管理是促進企業發展,推進企業管理現代化的基礎;第三,觀念更新,激活發展動力是促進企業發展,推進企業管理現代化的關鍵;第四,依靠技術創新,提高競爭能力是促進企業發展,推進企業管理現代化的重要舉措;第五,實現管理創新,提高科學管理水平是促進企業發展,推進企業管理現代化的重要保證;第六,依靠機制創新,培育創新精神是促進企業發展,推進企業管理現代化的重要途徑。公司總經理龍遠才在攀鋼冶材公司質量、環境和職業健康安全體系實施運行大會上強調:冶材公司A版《管理手冊》、《程序文件》和《運行記錄》的頒布實施,是我公司質量、環境和職業健康安全管理同國際慣例接軌的重要標志,是公司加強經營管, 增強企業競爭能力的一件大事,它表明公司管理科學的新機制已正式步入實施階段。
同時,對全體干部職工工作也提出了更新、更高和更嚴格的要求。貫標是一項龐大的系統工程,必須轉變觀念,明確任務,增增強推行一體化管理的緊迫感和使命感。
曾進康大膽探索、努力創新,連創攀鋼集團八個第一,取得了卓越成效:
1)、撰寫高水平的質量究論文和經驗文章之多系攀鋼第一;
2)、開展大型企業質量發展戰略和管理創新攻關在全國領先系攀鋼第一;
3)、獲得省部級、國家級優秀成果、優秀論文之多系攀鋼第一;
4)、在四川省和全國推行質量管理二十周年大會上宣讀論文和經驗文章系攀鋼第一;
5)、在2000年中國質量高層論壇上宣讀學術論文系攀鋼第一;
6)、撰寫高水平的究論文被中國質協選送參加了了世界質量大會交流經驗系攀鋼第一;
7)、撰寫的質量究論文和經驗文章刊登級別之廣之高系攀鋼第一;
關鍵詞:無氧澆注,長水口機械手水平回轉,上下升降,旋轉,預緊力
1無氧澆注技術
鋼水從盛鋼桶注入中間罐、或者從中間罐注入結晶器的過程中,不可避免地要與空氣接觸而發生氧化反應和吸收氣體。如果不采取措施,即使連鑄鋼水經過了各種處理,鋼水的純度很高,也還是會前功盡棄,結果往往在鑄坯、鋼板和成品加工過程中出現種種表面或內部缺陷,使鋼坯的機械性能變壞。因此,在連鑄過程中必須使鋼水與空氣隔絕,這就是無氧澆注技術。
長水口機械手機構就是通過各種動作把長水口的上端與大包滑動水口相接,下口伸入中間罐鋼水內,從而使鋼水流通過長水口注入中間罐,用長水口將注流與空氣隔絕。。為了防止從上水口與大包滑動水口的連接處吸入空氣,選用Ar氣體密封。這也是無氧澆注中大包與中間罐之間保護形式的一種,是品種鋼澆鑄的必要技術。
2改造前長水口機械手的工作條件和應用狀況
某鋼廠連鑄用鋼包自重130噸,公稱容量為300噸,最大容量為325噸。最大容量時鋼水高度為4707mm。
圖1
鋼水液比重6.8t/m3,上口直徑φ4623mm,鋼水罐總高5445mm,凈空高度504mm(300噸時)吹氬壓力4kgf。耐材自重93-100kg。液壓系統工作壓力100-150bar,最大壓力210bar。液壓缸主要參數為φ50/φ28,行程200,由于液壓缸的位置限制不能使水口向上抬的很高,雖然能夠降得很低,但不能有效地利用行程,不能滿足大包升降的機械要求。液壓系統的工作情況如圖1所示?,F有機構無法安全牢靠的把持長水口,經常中斷連鑄的順利進行,無法保證煉鋼質量。
3長水口機械手的結構特點
長水口機械手的升降運動包括配重控制和液壓閥塊控制;在回轉機構上有依靠人工操作和利用蝸輪蝸桿減速機傳動兩種方式。配重式機械手在操作過程中笨拙、沉重且不能有效的保證長水口需要的預緊力?,F在的長水口機械手設計常采用液壓控制,利用鑄機主泵站供油,選擇在系統壓力范圍內有效工作的液壓缸,不必配置獨立的液壓站。在機械臂的支撐上有一點支撐和通過旋轉臂兩點支撐這兩種支撐方式。
4長水口機械手的工作原理
4.1液壓缸的設計依據
長水口機械手的升降動作主要依靠液壓缸的動作來完成。液壓缸可分為有桿腔工作和無桿腔工作兩種情況,無桿腔進油推力大速度小,有桿腔進油推力小速度快。或者說在同樣負載下,無桿腔進油需要的壓力小,有桿腔進油需要的壓力大。
根據長水口機械手的工作要求,現場需要動作的范圍進行設計,為某鋼廠改造的該機構工作位置如圖2所示。
圖2
O點為液壓缸的支點,A點為液壓缸最短行程位置,C點為最大行程位置,通過力距的分解與計算,可以選擇一定行程的液壓缸,保證機構升降需要達到的位置。通過分析可知,圖示位置和行程完全可以提起所要求的角度。。該機構是可靠的。
4.2回轉機構設計
回轉機構采用下置式蝸輪減速機,傳動比40:1。。根據輸出軸軸端許用負載選擇蝸輪軸的轉速及額定轉矩。
輸出軸軸端徑向許用負荷FR=FL·R(其中FL為速度系數,R為徑向載荷系數)
輸出軸軸端軸向許用負荷FA=FL·A(其中FL為速度系數,A為軸向載荷系數)
蝸輪減速機在啟動機器之前,要正確加注蝸輪減速機專用油N220-N680,不能使用其他油。新減速機第一次使用時,經運轉7~14天(150~300小時)的磨合期后,必須更換新油。使用至三個月時必須第二次更換新油。在以后的使用過程中,應定期檢查油質,必須隨時更換含有雜質、污染,或已分解、老化的變質油品,確保減速機的使用性能,從而保證長水口機械手機構靈活、安全的回轉。
5、使用狀況
該長水口機械手機構在現場使用過程中轉動靈活,操作簡單,工作可靠,達到了鋼廠的使用要求。
根據某鋼廠板坯澆鑄機生產實績統計,在鋼包與中間罐間敞開澆注,中間罐內鋼水平均增氮20ppm;采用長水口密封澆注,平均增氮約12ppm;在長水口頂部與滑動水口連接處通過Ar密封,鋼液增氮平均僅為2ppm。
在無氧澆注過程中使用長水口機械手機構和氬氣密封技術,為控制鋼坯缺陷,保證了鑄坯質量,滿足了現代化大規模生產品種鋼的需求提供了有利的支持。